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砼搅拌机供水的误差分析与泵的设计改进

来源:未知 发布时间:2018-08-21热度:
砼搅拌机的供禾精度是其关键技术指标之一。GB9142~88混凝土搅拌机技术条件第4.d.1条规定,拌机应有准确可靠的计量供水系统,供水误差从最大供水量的5O到最大供水量不得超过供水...

 砼搅拌机的供禾精度是其关键技术指标之一。GB9142~88‘混凝土搅拌机技术条件’第4.d.1条规定,拌机应有准确可靠的计量供水系统,供水误差从最大供水量的5O到最大供水量不得超过供水量的2。第4.4.2条规定,条种供水装置的每次供水量变动误差应小于标定值的3。由于供水精度对砼质量有非常密切的关系,我们有必要对砼搅拌机供水系统进行误差分析并对其最主要的部件——水泵进行研究和加以设计改进。造成供水误差的因素大致有下列五方面:
1.时间继电器在控制运行时间方面的误差显然会造成供水误差。水泵实际运行时问与时间继电器刻度上显示的时间差异或在同一个刻度位置上,这次运行时间多些,下次运哥又少了,都会造成供水误差。
2.电源电压的变化会使电动机转速发生变化,使泵的流量发生变化,也会造成供水系统的误差。
3.水泵扬程的变化(一般指的是水池水位的变化)也会造成水泵流量的变化。
4.进出水管路,底阀、闸悯,调节阈和接头、弯头等都会给水流产生阻力,因此影响水的泵流量。
5.泵内有空气或因底阀漏水和轴封漏气使空气进入泵内都会造成供水误差。有些同志也许会另外再提出一些因素。比如从供承误差测试记录可以看出,所有禾泵都是运行时间越长,单位时间供禾量越小。例如用调节悯调到10S出水30kg,可是几乎所有的禾泵在30S的出禾量都比90kg要少些。这是由于测试方法造成的,而不是水泵本身的原因。在供水误差的潮试过程中水泵运行时间越长,运送的水越多,暖水池水位就越低,上水池水位斌越高(图1),也就是扬程变高了。致使流量变小。如果我们改变测试设备,使暖水池和上禾池的水位保持不变的话,水泵在单位时间的流量也就不会改变了。
 
  从上分析中我们可以认识到,影响供禾系统误差最主要的因素是扬程变化。尤其是在施工现场,水池位置和水位的变化是经常爱生的,管路系统也经常在变化,这就是说,水泵的扬程是很难保持不变的。所以我们要提高砼搅拌机供水系统的精度,必须抓住扬程变化这个主要矛盾来进行研究。从图2可以看出,虽然扬程变化导致流量变化是水泵的普遍规律,但每件水泵的流量随扬程变化的情况是不相同的。叶片出日安放角大干9O。的大出日角离心泵的流量随扬程增加而增加,t小于16。的小出口角离心泵与普通离心泵的流量随扬程增加而减小。所有离心泵只要扬程有一点变化流量批要变化很大}而旋涡泵的扬程即使变化很大,流量也变化很小,因此发生的供水误差也就越小。虽然旋涡泵的性能曲线最陡,但由于其效率低,可靠性差,所以还是应在离心泵想办法。我们在设计砼搅拌机供水泵时,突破了出口角不能小于20。的设计原则,采用了小于16。的小出口角叶轮,取得了比较好的效果。这项技术已于去年申请了专利,并已获得中国专利局的批准。
 
 
  决了铸造工艺方面的问题。据建设部中晨实业工程师试验测定,我厂制造的新型水泵效率为66,与按常规设计的水泵基本相同·达到了国家标准规定的指标。圈3是我厂新型水泵的性能曲线与一般按常规设计曲砼搅拌机供水泵的性能曲线的比较。如果髓拌机工作环境发生变化,水泵需要的扬程从10m变到9.8m,新型泵的流量只变化0.1kg/s,而常规泵的流量则变化0.2kg/s。
 
  此外我们还抓住了底间漏水也会造成供水误差的因素,设计了双舌版底阀,使底阀无论竖直安防还是横躺安防都保证可靠封水,并具有双保险的作用,而且没有增加扬程损失,保证了水泵的最大流量扔能满足搅拌机的需要。这项技术也已经申请专利,并获得批准。
 
  试分析可以看出,采用快速制动方法来控制上述方法可适用于各种以电动机为动力的振以电动机为动力的振动器,对于避免因超越动器的快速制动。共振域时所带来的不良影响是十分有效的。
  2、以快速制动方案的比较来看,采用反还有待于实际的应用和研究。我们认为,对接快速制动更为有效。如采用延时反按,再以电动机为动力的振动器,进行快速制动方适当调节电流,制动效果将会更理想。法的研究,对延长机器寿命,提高工作效率
  3、在实验过翟中,采用了非定向式振动器,并将其射杀之在比较坚硬的介质上,因此,上述方法可适用于各种以电动机为动力的振动器的快速制动。
 
以上是通过实验测试结果归纳的结论,还有待于实际的应用和研究。我们认为,对以电动机为动力的振动器,进行快速制动方法的研究,对延长机器寿命,提高工作效率等都具有很大的实用价值。

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